重钢新区 KR 脱硫设备自从投产以来,由于设计和施工遗留的问题,脱硫设备的搅拌系统、扒渣机系统等领域发生故障导致设备长时间处于停用状态,严重影响了铁水脱硫正常使用,打乱了生产节奏。
随着生产的需要,KH 脱硫设备运行,己然严重制约了生产顺利进行。鉴于此,迫切需要对 KR 脱硫设备进行一系列的改造,提高脱硫设备运行可靠性,满足生产需要
KH脱硫搅拌系统存在的问题为:
(1)KR搅拌减速机 TS355-10,因内部结构设计缺陷和液压润滑系统的缺陷,造成减速机多次损坏,使用寿命平均只有4个月,严重影响生产。
(2)搅拌下轴承座因设计缺陷导致下轴承座摆动频繁,轴承频繁损坏,下轴承使用寿命只有3个月,造成整个脱硫设备搅拌系统故障率高。
关于其改进措施如下:
(1)KR搅拌减速机因内部结构设计缺陷,经过与对TS355减速机的内部结构从材质和构造都进行了有实效的改进。原减速机主轴与行星架为焊接结构,现改进为整体铸钢件,材质为35CrMo,原减速机行星架为分体式,现在改进为整体铸钢件,材质为35CrMo,内部太阳轮为20CrMoTi,内齿圈为锻件,材质为40Cr,其中主轴与大行星架,小行星架新开模具重新制造,改进后的设计很大程度上提高了该型减速机的承载力,延长了减速机的使用寿命。脱硫设备通过改造后,减速机的使用寿命由过去的平均 4 个月提高到 12 个月。
(2)在原设计中在搅拌旋转减速机稀油润滑系统中增加限力信号参与PLC控制,当油压低于0.03Mpa时,PLC程序中I 7.1动作才允许脱硫设备搅拌系统旋转动作的执行。需要在润滑系统中增加一个压力继电器BN-1213-10。
(3)脱硫设备搅拌小车下轴承座因构造问题造成轴承座受力点少,摆动大,轴承损坏频繁,根据现场情况,对轴承座加装筋板,并从边同时焊接,保证最小变形量。并同时将脱硫设备底部挡火板,空气密封圈做相应的修改,保证小车正常升降。